水泥是高耗能產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)了解,目前,江蘇省有水泥企業(yè)近300家,年產(chǎn)量1.3億噸,年產(chǎn)值300多億元?! ?br /> 為推動水泥行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,推進(jìn)節(jié)能減排工作,江蘇省水泥質(zhì)檢中心以宣傳貫徹國家新修訂實(shí)施的GB175—2007《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn),組建技術(shù)服務(wù)隊(duì)深入企業(yè),宣傳新標(biāo)準(zhǔn),培訓(xùn)技術(shù)人員,指導(dǎo)企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)工藝,為節(jié)能、降耗、減排,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)?! ?br />年12月26日,安徽太和縣8輛重型貨車滿載著水泥從江蘇久久水泥有限公司緩緩駛出。據(jù)工程押車人員介紹,該縣建設(shè)的16層醫(yī)藥大廈所使用的水泥全部是從這里購進(jìn)的。“這種水泥不但質(zhì)量高、價(jià)格也便宜。”
以前,江蘇久久水泥有限公司生產(chǎn)一噸水泥要用850公斤石灰石,不但成本高還大量耗費(fèi)自然資源。為了節(jié)省有限資源、提高效益,該公司聘請江蘇省水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(徐州)技術(shù)人員,幫助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),將工業(yè)廢渣變廢為寶。
據(jù)檢驗(yàn)中心副主任徐覺慧介紹,生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥,一般工藝就是“兩磨一燒”,而以往礦渣、粉煤灰等工業(yè)廢渣摻加量通常不超過15%。為了幫助生產(chǎn)企業(yè)降低成本,提高工業(yè)廢渣使用量,該中心斥巨資購進(jìn)一臺顆粒級配
分析儀,從水泥原料研磨入手,為科學(xué)分析研磨球、鍛配比量提供科學(xué)依據(jù)。
合理配比摻加工業(yè)廢渣方面,該中心聯(lián)合企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研究,通過調(diào)整石灰石、粘土等原材料配合比,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提高水泥熟料強(qiáng)度,使工業(yè)廢渣摻加量提高到50%,可生產(chǎn)出復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥等多品種優(yōu)質(zhì)水泥。通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)1噸水泥可“吃掉”工業(yè)廢渣400公斤,工業(yè)廢渣摻加量由原來的15%提高到50%,經(jīng)濟(jì)效益增幅20%以上?! ?br /> 保證產(chǎn)品質(zhì)量是提高工業(yè)廢渣摻加量的前置條件。為此,江蘇省水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(徐州)針對新國家標(biāo)準(zhǔn)增加的內(nèi)容,一方面加強(qiáng)對企業(yè)檢驗(yàn)人員有關(guān)《水泥中氯離子檢測方法》、《水泥組分的定量測定》、《水泥壓蒸安定性試驗(yàn)方法》等相關(guān)配套標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法的培訓(xùn),指導(dǎo)企業(yè)配備實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)必備的氯離子測定儀、水泥組分測定儀、壓蒸釜及相關(guān)裝置等檢測設(shè)備。另一方面向企業(yè)開放實(shí)驗(yàn)室,面對面、手把手地教企業(yè)質(zhì)檢人員掌握水泥組分分析、氯離子檢驗(yàn)等檢測技術(shù),并且定期組織全省水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)比對活動,促進(jìn)企業(yè)提高自檢能力和產(chǎn)品出廠把關(guān)能力?! ?br /> 該中心技術(shù)人員在對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)時(shí),把節(jié)煤劑、助磨劑、窯體保溫、冷卻水循環(huán)利用、變頻節(jié)電和廢棄物資源化等生產(chǎn)工藝無償提供給企業(yè),使企業(yè)既降低了生產(chǎn)成本、保護(hù)了環(huán)境,又節(jié)省了大量自然資源,使企業(yè)走上了可持續(xù)發(fā)展道路?! ?br /> 據(jù)了解,2008年以來,該中心技術(shù)服務(wù)隊(duì)已深入62家水泥生產(chǎn)企業(yè),培訓(xùn)企業(yè)管理、技術(shù)和檢測人員115人次,指導(dǎo)21家企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)工藝,新購置配備檢測設(shè)備73臺(套)。目前,全省已有80%以上的水泥企業(yè)通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝,具備了執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)的能力,并且提高了工業(yè)廢渣摻加率,每年可多“吃掉”工業(yè)廢渣3000萬噸。